2016年,新疆采油廠加大降本減費,節能降耗、挖潛增效力度。通過“四個優化”:即優化生產運行模式,實現降本減費;優化大功率設備運行參數,實現節能降耗;優化油井工作制度,有效降低單耗;優化管理,落實“一井一策”精細化和標桿管理,提升了供用電管理水平,實現了降本增效目標。
熱備和冷備,是備用變壓器的兩種備用狀態。熱備是指變壓器設備處于帶電備用狀態,冷備是指變壓器設備處于停電備用狀態。春光聯合站1臺1000千伏安電力變壓器、1臺630千伏安電力變壓器,以前均處于熱備狀態。2016年,聯合站根據生產實際,將這兩臺變壓器由熱備轉為冷備,減少了變壓器空載損耗。春光油田暫關井單井點的42臺變壓器,根據生產實際,從熱備轉為冷備。這一改變,使高壓供配電線路損耗減少,有效降低了用電量。
春光聯合站75千瓦摻稀泵電機,一定程度地存在“大馬拉小車”現象。該廠通過利舊改造,為設備安裝了1套變頻器,減少了設備因出口閥門控制流量造成蹩壓,既節約電能又減輕機件磨損。他們還將40赫茲變頻器的運行電流由130安培改為56安培,實現日節電993.6千瓦時。同時,修復變頻器7臺,新安裝排油井變頻裝置17口,全年節電36萬千瓦時。
春光油田原油粘度較高,原油井筒舉升和集輸多采用電加熱工藝。該廠實施電加熱優化節電措施,有效降低用電負荷,節電成效顯著。通過優化常采井井下電加熱運行,關停井下電加熱31口,參數優化25口井,有效降低用電負荷;通過加強電熱設備管理,針對高架罐平均溫度遠高于原油凝固點的情況,對136座大罐電加熱負荷進行優化,采用先拉運底水減少加熱時間、分時段停運高架罐電加熱棒等方式,大幅度降低用電負荷,全年節電605萬千瓦時。
該廠通過工藝技術優化,降低用電負荷,實現節能降本。針對供液不足,泵效低的油井,他們加強油井資料跟蹤分析,合理優化工作制度,提高泵效,減少電耗。在保證產量的前提下,他們針對短沖程高沖次的不合理生產制度井進行調整,累計優化調整52口井,日節電231.5千瓦時。根據油井動液面及結蠟深度,持續開展泵深優化,降低載荷、減少用電量。2016累計優化泵深33口,上提泵掛5358米,累計節電51.2萬千瓦時。(楊建英 蒙福全張秉宇)