按照產品應用需要,該變壓器與常規500千伏自耦變壓器有很大不同,是一臺高壓電壓為500千伏、低壓電壓為400千伏的雙繞組自耦有載調壓變壓器,高、低壓電壓比較接近,此前國內變壓器生產廠家從未制造過這種結構的變壓器。
2013年,在香港中華電力公司變壓器招標中,憑借著一流的研發實力、過硬的產品質量和良好的售后服務,天威保變一舉中標該項目全部3臺ODFPZ-335MVA/500kV自耦變壓器。
該產品研發難度大、工藝要求高、交貨周期緊,為確保產品保質保量交付用戶使用,天威保變高度重視,周密部署,成立專項領導小組,下設辦公室,明確組織機構和各部門職責。研究制定了專項生產計劃,要求各生產車間結合本單位實際做好生產計劃的細化分解,并優先組織該產品的生產制造,確保生產進度。
由于產品結構、技術要求的特殊性,給研發工作帶來了極大的挑戰。天威保變設計人員通過努力,成功解決了研發過程中的諸多難題。通過反復研究,研發出全新的電磁原理接線圖,并使用了特殊的產品結構,滿足了產品性能要求。確定了合理的屏蔽結構,解決了高電壓、大容量變壓器漏磁大、容易出現局部過熱的問題。做好了變壓器散熱油路的設計和繞組溫升的控制,解決了溫升難題。
為確保產品質量,天威保變編制專項質量計劃、工作質量反饋單,實行調查、監督、發現問題、處理問題閉環機制。對關鍵材料和組部件供方進行產前審核,杜絕不合格原材料進入生產車間。對產品質量實行全過程控制,加強巡檢力度,特別是加強了對現場清潔度的管理。組織各車間對生產現場進行了全面清掃、清潔,確保現場降塵量控制在規定的范圍內。對機器設備提前進行了保養,對專用工裝工具進行了檢查、維修,并用酒精擦拭,確保工裝工具清潔無塵。
為確保各工序工作有條不紊的開展,保證最高的生產效率,盡可能縮短生產周期,各生產車間按照公司要求,做了大量細致的工作。按照專項生產計劃,設定了大的時間節點,再細化為月計劃、周計劃、日安排,最終落實到每個生產班組的每個工作班次的工作。關鍵生產工序全部采用“三班”工作制,24小時不間斷工作,國慶假期以及周末休息期間也沒有停工。提前組織技術交底會,組織車間工藝人員和班組骨干充分溝通交流,做好圖紙的技術消化以及疑難問題解答工作。按照工藝要求提前做好各項生產準備工作,人、機、料、法、環各環節做到有準備、有管理、有執行、勤落實,發現問題第一時間上報,第一時間解決。在生產過程中組織工藝人員全程跟班作業,做好質量過程控制。
由于產品交貨周期緊,總裝配工序工作壓力很大。車間多次召開專題會議,討論確定了產品裝配方案的執行計劃;定期組織召開生產協調會,做好各裝配工序之間的銜接;車間領導每天跟班作業,處理在產品裝配過程中的突發事件;根據生產需要,打破原有班組配置界限,保證人員、設備的使用達到最合理的狀態。為了給后續工序留出足夠的時間,整套工序特殊組織,積極動員,實行三班倒排產,加班加點搶進度,將原本需要15天左右才能完成的工作壓縮為5-6天完成。套焊工序員工克服產品調壓引線出頭結構復雜、冷壓焊機操作空間小等苦難,順利完成了生產任務。參加總裝配的員工提前針對各項要求對照實物核實圖紙,清理作業現場、認真清點零部件,充分準備所需物品,對變壓器每個部位所用物料數量、規格做到心中有數;用酒精、白布徹底擦拭各安裝部位,用面團和吸鐵石清理每個角落,確保了產品按期高質量裝配完成。
截至目前,該項目3臺產品已經有1臺完成試驗工作。另外2臺產品也完成總裝配,正在等待試驗。(楊洋)