3月26日03時40分,蘇州姑蘇換流站旁300米處,隨著一道明亮的電弧閃過,白鶴灘-江蘇±800千伏特高壓直流工程姑蘇換流站一處外送交流線路突然發生接地短路,故障點短路電流急劇增長,嚴重威脅交直流電網與設備安全,甚至可能造成大量負荷與電源丟失,區域面臨停電風險……
危急時刻,繼電保護裝置精準動作將故障清除,姑蘇換流站內運行控制“大腦”——直流控制保護系統快速響應,迅速完成傳輸電能調節,白鶴灘-江蘇±800千伏特高壓直流工程平穩運行,華東電網安然無恙。
1.3秒后,隨著線路重合成功和直流傳輸功率恢復平穩運行,這場人工接地短路試驗順利完成。
據了解,這是17年來,華東區域內首次開展直流輸電工程的500千伏交流受端電網短路試驗,為我國混合直流輸電技術應用積累了寶貴經驗。在電壓等級高、輸送容量大的輸電工程接入地區開展該試驗,對于全面加強故障風險管控能力、全力確保電網安全運行、服務長三角一體化發展具有重要意義。
姑蘇換流站
姑蘇換流站是白鶴灘-江蘇±800千伏特高壓直流工程落地江蘇的站點,承擔著將四川送來的直流電轉換為交流電,再送往江蘇南部千家萬戶的重任。
白鶴灘-江蘇±800千伏特高壓直流工程2022年正式投運。
在此次試驗中,國網江蘇電科院承擔了試驗關鍵指標現場跟蹤分析。據國網江蘇電科院繼保自動化通信技術中心副主任孔祥平介紹,交直流混聯電網中,當交流系統發生短路故障時,不僅交流短路電流會快速升高,直流工程電能傳輸受阻,也會導致直流電壓升高,危害直流系統運行安全。為減小交流系統故障對直流系統正常運行的影響,姑蘇換流站配置了世界首臺±400千伏直流可控自恢復消能裝置,確保交流故障下直流系統運行正常。
為檢驗姑蘇換流站混合級聯換流器的故障穿越運行能力、直流控保系統響應特性等是否滿足設計要求,因此開展了此次500千伏交流線人工接地故障試驗。
試驗期間,蘇州、無錫兩地電力工作人員全過程值守,對企業反映的用電異常情況及時作出響應,確保電力保障萬無一失。截至3月26日7時,此次試驗期間,未發生短路試驗影響用戶停電事件,相關重要用戶均未受到此次試驗影響。
“本次試驗驗證了白鶴灘-江蘇特高壓直流工程受端交流故障時交直流電網的穩定運行能力滿足設計要求,為500千伏線路故障情況下華東電網電氣設備與繼電保護裝置的運行性能驗證和提升積累了寶貴經驗,進一步支撐高精尖電氣裝備自主研發與國產化水平。”國網江蘇電力建設部計劃處處長陳松濤說。
危急時刻,繼電保護裝置精準動作將故障清除,姑蘇換流站內運行控制“大腦”——直流控制保護系統快速響應,迅速完成傳輸電能調節,白鶴灘-江蘇±800千伏特高壓直流工程平穩運行,華東電網安然無恙。
1.3秒后,隨著線路重合成功和直流傳輸功率恢復平穩運行,這場人工接地短路試驗順利完成。
據了解,這是17年來,華東區域內首次開展直流輸電工程的500千伏交流受端電網短路試驗,為我國混合直流輸電技術應用積累了寶貴經驗。在電壓等級高、輸送容量大的輸電工程接入地區開展該試驗,對于全面加強故障風險管控能力、全力確保電網安全運行、服務長三角一體化發展具有重要意義。
姑蘇換流站
姑蘇換流站是白鶴灘-江蘇±800千伏特高壓直流工程落地江蘇的站點,承擔著將四川送來的直流電轉換為交流電,再送往江蘇南部千家萬戶的重任。
白鶴灘-江蘇±800千伏特高壓直流工程2022年正式投運。
在此次試驗中,國網江蘇電科院承擔了試驗關鍵指標現場跟蹤分析。據國網江蘇電科院繼保自動化通信技術中心副主任孔祥平介紹,交直流混聯電網中,當交流系統發生短路故障時,不僅交流短路電流會快速升高,直流工程電能傳輸受阻,也會導致直流電壓升高,危害直流系統運行安全。為減小交流系統故障對直流系統正常運行的影響,姑蘇換流站配置了世界首臺±400千伏直流可控自恢復消能裝置,確保交流故障下直流系統運行正常。
為檢驗姑蘇換流站混合級聯換流器的故障穿越運行能力、直流控保系統響應特性等是否滿足設計要求,因此開展了此次500千伏交流線人工接地故障試驗。
試驗期間,蘇州、無錫兩地電力工作人員全過程值守,對企業反映的用電異常情況及時作出響應,確保電力保障萬無一失。截至3月26日7時,此次試驗期間,未發生短路試驗影響用戶停電事件,相關重要用戶均未受到此次試驗影響。
“本次試驗驗證了白鶴灘-江蘇特高壓直流工程受端交流故障時交直流電網的穩定運行能力滿足設計要求,為500千伏線路故障情況下華東電網電氣設備與繼電保護裝置的運行性能驗證和提升積累了寶貴經驗,進一步支撐高精尖電氣裝備自主研發與國產化水平。”國網江蘇電力建設部計劃處處長陳松濤說。