自新環保標準實施后,脫硫脫硝就一直被火電企業視為最難解決的問題之一,這也導致多家火電企業在環保檢查中被相關部門通報批評。而作為國內發電大戶的五大發電集團也因脫硫脫硝不合格、超標排放等問題多次上榜黑名單。
環保部資料顯示,中電投貴州金元集團股份有限公司習水發電廠內廢油外運處置未執行危險廢物轉移聯單制度,并且在線監測數據顯示該廠部分時段存在超標排放。這表示該企業存在事故漿液臨時存放場所不規范,以及脫硫系統臺賬不完善等環境管理問題。
內蒙古國電能源投資有限公司金山熱電廠則因為6月份2號機組脫硫在線出口數據有8天超標排放被通報。此外,黑龍江華電齊齊哈爾熱電有限公司存在煙氣出口在線監測設施煙塵測量不準確的問題。
火電廠發電燃燒煤會產生大量含硫和硝的廢氣,這些廢氣排入大氣造成污染。火電廠脫硫脫硝設備就是用來處理這些含有大量硫和硝廢氣的裝置。
行業人士介紹,我國火電廠在特別排放限值達標改造方面,仍存在技術問題。港富集團黑色行業首席分析師張志斌對《第一財經日報》記者表示,煙塵改造技術路線比較復雜,目前還不夠成熟;脫硫達標一般需采用串聯塔或雙塔雙循環等工藝,對吸收塔入口二氧化硫濃度的要求嚴格,且老廠一般都場地緊張,布局上有些困難。
我國火電廠煙氣脫硫特許經營試點在2008年進入實施階段,目前實施的脫硫電價補貼為每千瓦時1.5分,全國大部分火電企業已經安裝了脫硫裝置。另外,2011年8月,國務院公布《“十二五”節能減排綜合性工作方案》,要求新建燃煤機組全部安裝脫硝設施,單機容量30萬千瓦及以上燃煤機組全部加裝脫硝設施。脫硝電價補償標準在今年9月份由每千瓦時0.8分錢提高至1分錢,現在各大火電企業正緊張地進行設備脫硝改造。
不過,這兩項改造在實施過程中并不算順利。而導致火電企業在脫硫脫硝上屢出問題的重要原因之一還包括脫硫脫硝成本過高,電價補貼不能覆蓋成本。
一位火電企業負責人對記者表示,脫硫電價補貼是不夠的,因為含硫量不同,機組容量也不同。
環保部資料顯示,中電投貴州金元集團股份有限公司習水發電廠內廢油外運處置未執行危險廢物轉移聯單制度,并且在線監測數據顯示該廠部分時段存在超標排放。這表示該企業存在事故漿液臨時存放場所不規范,以及脫硫系統臺賬不完善等環境管理問題。
內蒙古國電能源投資有限公司金山熱電廠則因為6月份2號機組脫硫在線出口數據有8天超標排放被通報。此外,黑龍江華電齊齊哈爾熱電有限公司存在煙氣出口在線監測設施煙塵測量不準確的問題。
火電廠發電燃燒煤會產生大量含硫和硝的廢氣,這些廢氣排入大氣造成污染。火電廠脫硫脫硝設備就是用來處理這些含有大量硫和硝廢氣的裝置。
行業人士介紹,我國火電廠在特別排放限值達標改造方面,仍存在技術問題。港富集團黑色行業首席分析師張志斌對《第一財經日報》記者表示,煙塵改造技術路線比較復雜,目前還不夠成熟;脫硫達標一般需采用串聯塔或雙塔雙循環等工藝,對吸收塔入口二氧化硫濃度的要求嚴格,且老廠一般都場地緊張,布局上有些困難。
我國火電廠煙氣脫硫特許經營試點在2008年進入實施階段,目前實施的脫硫電價補貼為每千瓦時1.5分,全國大部分火電企業已經安裝了脫硫裝置。另外,2011年8月,國務院公布《“十二五”節能減排綜合性工作方案》,要求新建燃煤機組全部安裝脫硝設施,單機容量30萬千瓦及以上燃煤機組全部加裝脫硝設施。脫硝電價補償標準在今年9月份由每千瓦時0.8分錢提高至1分錢,現在各大火電企業正緊張地進行設備脫硝改造。
不過,這兩項改造在實施過程中并不算順利。而導致火電企業在脫硫脫硝上屢出問題的重要原因之一還包括脫硫脫硝成本過高,電價補貼不能覆蓋成本。
一位火電企業負責人對記者表示,脫硫電價補貼是不夠的,因為含硫量不同,機組容量也不同。